智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 2328|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

陀螺仪图像良好,跟随正常,可是车子无法直立怎么回事?

[复制链接]

8

主题

21

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
767
QQ
威望
454
贡献
207
兑换币
174
注册时间
2016-10-29
在线时间
53 小时
毕业学校
安徽中医药大学
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-12-27 15:42:22 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,角度跟随正常(红线是角速度归一化为角度,黄线是融合后的角度,蓝色线是加速度归一化为角度),使用的是KEA,用的是清华滤波方案,可是车子无法直立,先将P设置成2,D设置成0,P明明已经很小了,可是车子还会晃动明显,不知道是为什么?以前调过车的都觉得很异常,这个问题已经两个星期没有解决了,感觉很是无奈,陀螺仪用的是ENC-03M,加速度计用的是MMA7361,请大神指导一下,谢谢!!!感激!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复

使用道具 举报

8

主题

21

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
767
QQ
威望
454
贡献
207
兑换币
174
注册时间
2016-10-29
在线时间
53 小时
毕业学校
安徽中医药大学
2#
 楼主| 发表于 2017-12-27 15:45:35 | 显示全部楼层
情况是这样的:给了一个很小的P,小车先是有点晃动,之后晃动越来越明显,最后翻车,加D也无济于事,小车任然晃动,然后晃动越来越明显,D加的大会出现小车高频晃动,晃动角度特别大
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

21

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
767
QQ
威望
454
贡献
207
兑换币
174
注册时间
2016-10-29
在线时间
53 小时
毕业学校
安徽中医药大学
3#
 楼主| 发表于 2017-12-28 00:18:07 | 显示全部楼层
问题已解决,是由于中断响应过慢,导致采集处理过慢,最后算的角度肯定是过慢的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

21

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
767
QQ
威望
454
贡献
207
兑换币
174
注册时间
2016-10-29
在线时间
53 小时
毕业学校
安徽中医药大学
4#
 楼主| 发表于 2017-12-28 00:18:53 | 显示全部楼层
最后问题已解决,是由于中断过慢,导致采集处理过慢,最后算的角度肯定是过慢的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|小黑屋|亿加合和智能车制作 ( 黑ICP备2022002344号

GMT+8, 2024-5-7 08:12 , Processed in 0.051994 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表